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2015-05-18 14:42
“金點(diǎn)子”之花在通用公司盛放

           最近,從企業(yè)工會(huì )得到消息,合理化建議在通用公司深入人心、全面開(kāi)花,僅今年一季度,經(jīng)申報-初審-復審-核定等環(huán)節共有11條建議被采納,預計實(shí)施后將產(chǎn)生年凈效益160萬(wàn)余元,根據工會(huì )《合理化建議實(shí)施方案》辦法規定,給予獎勵共計1.2萬(wàn)元。同時(shí)也出現了林雷、朱永軍、關(guān)朋等建議達人,他們利用工作所長(cháng)與聰明才智,通過(guò)自己的鉆研,不僅為企業(yè)帶來(lái)了效益,也贏(yíng)得肯定與獎勵。
        余料利用是合理化建議的一項重頭戲。如在建船只原來(lái)所用的鑄件(如耳板、壓板等)和腹板都由外部采購,成本高。利用小數控余料制作配件,提高了余料的利用率,可減少1/3的外購量,如按全年生產(chǎn)30條船計算,合計每年可降低費用53萬(wàn)余元。而利用舵葉板料余料,制作各種法蘭、墊塊以及系泊件的內結構,每船合計可利用余料約9噸,仍以全年30條船計算,可利用邊角余料約270噸,按每噸差價(jià)2000元計算,又可節約成本約54萬(wàn)元。
        除此之外,工藝工法上的改進(jìn)也是亮點(diǎn)。以64000噸船舵葉為例,舵葉右舷外板塞焊孔,原先是手工劃線(xiàn)切割,工序繁瑣且切割質(zhì)量相對差,不符合船東船檢的質(zhì)量要求,導致切實(shí)、修補、打磨等人工成本增加;通過(guò)精加工車(chē)間提供相關(guān)數據,技術(shù)開(kāi)發(fā)處重新套料,改進(jìn)了舵葉外板切割工藝,每船可節約人工成本800余元,產(chǎn)生的無(wú)形效益更大。而以2200箱集裝箱船為例,通過(guò)對錨系泊滾柱導纜器的銅襯套重新設計后,每條船的有色金屬(銅)的成本可減少4200元。
        據悉,企業(yè)從2013年6月份開(kāi)始,通過(guò)《合理化建議實(shí)施方案》開(kāi)展,全集團有形降本至少在700萬(wàn)元以上。合理化建議相比于企業(yè)重大攻關(guān)(革新)課題,有投入成本少、簡(jiǎn)便易行、參與面廣、成效快速等特點(diǎn),是企業(yè)降本增效的“短平快”生力軍。只要員工在工作流程優(yōu)化及效率提升;原材料的節約及廢物利用;工藝、工裝改進(jìn);安全、環(huán)保措施改善等方面有明顯進(jìn)步的建議,都可以積極參與。

 

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